Modificacion posicionador diseqc
Publicado: 06 Mar 2019 20:37
Hola!
Les muestro las modificaciones que le estoy haciendo a este posicionador:
El principal problema que tiene es que el transformador no tiene suficiente corriente y la tension cae mucho al conectarle el motor H-H de la antena Radioshack.
La idea es cambiar el transformador, agregarle para poder mover Este/Oeste y guardar la posicion desde el control remoto (Tiene para configurarle un control pero solo se puede mover a una posicion guardada). Tambien agregarle algo asi como un "freno electronico" basicamente sensar la corriente que consume el motor y si esta por encima de lo configurado que corte la tension, mi idea con esto es que en caso de chocar con un obstaculo o si hay mucho viento se pare para no forzar el motor o romper algo.
El transofrmador original tiene 2 bobinados, 1 para la parte electronica que en CC funciona a 18v (para mi esta un poco alta, los relee son de 12v) y otro bobinado que alimenta el motor.
Transformador:
Lo desarme enseguida de desconectarlo y no se podia agarrar de lo calietne que estaba
El filtrado y rectificacion para el motor esta hecho con 4 diodos y la electronica con 2.
Para esto aproveche un equipo de audio que tenia la PCB rota, arme una fuente con 2 puentes de diodo de 4 amper (Tengo que cambiar el del motor por uno mas grande).
Le puse 2200 uf de filtrado a la electronica y para el motor voy a usar entre 2200 y 4700 uf
Estuve probando y funciona bien, la tension del motor en vacio quedo de 36Vcc y cae a 34.7v maximo.
Para el control remoto y la medicion de la corriente voy a usar un arduino.
Cuando tenga mas avances los subo.
Les muestro las modificaciones que le estoy haciendo a este posicionador:
El principal problema que tiene es que el transformador no tiene suficiente corriente y la tension cae mucho al conectarle el motor H-H de la antena Radioshack.
La idea es cambiar el transformador, agregarle para poder mover Este/Oeste y guardar la posicion desde el control remoto (Tiene para configurarle un control pero solo se puede mover a una posicion guardada). Tambien agregarle algo asi como un "freno electronico" basicamente sensar la corriente que consume el motor y si esta por encima de lo configurado que corte la tension, mi idea con esto es que en caso de chocar con un obstaculo o si hay mucho viento se pare para no forzar el motor o romper algo.
El transofrmador original tiene 2 bobinados, 1 para la parte electronica que en CC funciona a 18v (para mi esta un poco alta, los relee son de 12v) y otro bobinado que alimenta el motor.
Transformador:
Lo desarme enseguida de desconectarlo y no se podia agarrar de lo calietne que estaba
El filtrado y rectificacion para el motor esta hecho con 4 diodos y la electronica con 2.
Para esto aproveche un equipo de audio que tenia la PCB rota, arme una fuente con 2 puentes de diodo de 4 amper (Tengo que cambiar el del motor por uno mas grande).
Le puse 2200 uf de filtrado a la electronica y para el motor voy a usar entre 2200 y 4700 uf
Estuve probando y funciona bien, la tension del motor en vacio quedo de 36Vcc y cae a 34.7v maximo.
Para el control remoto y la medicion de la corriente voy a usar un arduino.
Cuando tenga mas avances los subo.